这是描述信息
你的位置:
首页
/
/
/
TDI废渣实现再生利用

TDI废渣实现再生利用

  • 分类:行业动态
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2015-06-05 00:00
  • 访问量:

【概要描述】4月19日,由沧州丰源环保科技有限公司和重庆大学共同研发的“TDI(甲苯二异氰酸酯)工艺废渣利用技术开发与工业应用”通过专家鉴定。专家一致认为:这一技术针对TDI生产废渣污染问题,将TDI废渣进行催化水解生成TDA(甲苯二胺)单体,实现了资源再生利用,是一项创新性工艺技术,具有明显的经济效益、社会效益和环境效益。同时,这一项技术已获得中国发明专利和美国发明专利。  TDI是聚氨酯塑料的主要原料之一,广泛应用于软泡、弹性体、合成革浆料、胶黏剂、涂料、纤维和皮革织物涂饰剂等生产领域,为高附加值产品。然而,在TDI生产过程中会产生一定量的焦油渣(焦油末),占到TDI生产能力的2%至8%,主要成分为多聚异氰酸酯。在原设计中,产生焦油渣会采用焚烧工艺处理,但是,焦油渣在燃烧过程中会产生大量的碳氧化合物、氮氧化合物和烟雾,这些气体会腐蚀焚烧炉及烟道,排入大气中还会对环境造成一定的危害。处理这些废气还会产生大量的废水,对环境会造成更大的污染。  如何使TDI生产过程中产生的废物不再污染环境,并将其再次利用?从2008年开始,丰源环保公司便开始和重庆大学合作,专门针对TDI生产废渣污染问题进行研发,历时7年共同研发出一种新技术。这项新技术将沧州大化TDI产生的废渣进行催化水解生成TDA单体,然后再次进行利用。这样,不仅解决了废渣污染环境的难题,还可以实现资源再生利用,产生经济效益。此外,这次开发的处理高黏度、高沸点液固物料的连续化反应和分离等技术,实现了万吨级工业化生产,形成了工艺技术软件包,整体技术达到国际先进水平。  这个项目每年可至少处理TDI废渣1.5万吨,减少焚烧1万吨废渣,减少二氧化碳排放2.2万余吨,减少氮氧化物排放7000吨,以及焚烧所耗燃料。项目的实施,不仅有利于缓解国内TDA产品供应紧张的局面,还对我市今后的TDI生产行业污染治理产生促进作用。

TDI废渣实现再生利用

【概要描述】4月19日,由沧州丰源环保科技有限公司和重庆大学共同研发的“TDI(甲苯二异氰酸酯)工艺废渣利用技术开发与工业应用”通过专家鉴定。专家一致认为:这一技术针对TDI生产废渣污染问题,将TDI废渣进行催化水解生成TDA(甲苯二胺)单体,实现了资源再生利用,是一项创新性工艺技术,具有明显的经济效益、社会效益和环境效益。同时,这一项技术已获得中国发明专利和美国发明专利。  TDI是聚氨酯塑料的主要原料之一,广泛应用于软泡、弹性体、合成革浆料、胶黏剂、涂料、纤维和皮革织物涂饰剂等生产领域,为高附加值产品。然而,在TDI生产过程中会产生一定量的焦油渣(焦油末),占到TDI生产能力的2%至8%,主要成分为多聚异氰酸酯。在原设计中,产生焦油渣会采用焚烧工艺处理,但是,焦油渣在燃烧过程中会产生大量的碳氧化合物、氮氧化合物和烟雾,这些气体会腐蚀焚烧炉及烟道,排入大气中还会对环境造成一定的危害。处理这些废气还会产生大量的废水,对环境会造成更大的污染。  如何使TDI生产过程中产生的废物不再污染环境,并将其再次利用?从2008年开始,丰源环保公司便开始和重庆大学合作,专门针对TDI生产废渣污染问题进行研发,历时7年共同研发出一种新技术。这项新技术将沧州大化TDI产生的废渣进行催化水解生成TDA单体,然后再次进行利用。这样,不仅解决了废渣污染环境的难题,还可以实现资源再生利用,产生经济效益。此外,这次开发的处理高黏度、高沸点液固物料的连续化反应和分离等技术,实现了万吨级工业化生产,形成了工艺技术软件包,整体技术达到国际先进水平。  这个项目每年可至少处理TDI废渣1.5万吨,减少焚烧1万吨废渣,减少二氧化碳排放2.2万余吨,减少氮氧化物排放7000吨,以及焚烧所耗燃料。项目的实施,不仅有利于缓解国内TDA产品供应紧张的局面,还对我市今后的TDI生产行业污染治理产生促进作用。

  • 分类:行业动态
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2015-06-05 00:00
  • 访问量:
详情

  4月19日,由沧州丰源环保科技有限公司和重庆大学共同研发的“T D I(甲苯二异氰酸酯)工艺废渣利用技术开发与工业应用”通过专家鉴定。专家一致认为:这一技术针对T D I生产废渣污染问题,将T D I废渣进行催化水解生成T D A(甲苯二胺)单体,实现了资源再生利用,是一项创新性工艺技术,具有明显的经济效益、社会效益和环境效益。同时,这一项技术已获得中国发明专利和美国发明专利。

  T D I是聚氨酯塑料的主要原料之一,广泛应用于软泡、弹性体、合成革浆料、胶黏剂、涂料、纤维和皮革织物涂饰剂等生产领域,为高附加值产品。然而,在T D I生产过程中会产生一定量的焦油渣(焦油末),占到T DI生产能力的2%至8%,主要成分为多聚异氰酸酯。在原设计中,产生焦油渣会采用焚烧工艺处理,但是,焦油渣在燃烧过程中会产生大量的碳氧化合物、氮氧化合物和烟雾,这些气体会腐蚀焚烧炉及烟道,排入大气中还会对环境造成一定的危害。处理这些废气还会产生大量的废水,对环境会造成更大的污染。

  如何使T D I生产过程中产生的废物不再污染环境,并将其再次利用?从2008年开始,丰源环保公司便开始和重庆大学合作,专门针对T D I生产废渣污染问题进行研发,历时7年共同研发出一种新技术。这项新技术将沧州大化T D I产生的废渣进行催化水解生成T D A单体,然后再次进行利用。这样,不仅解决了废渣污染环境的难题,还可以实现资源再生利用,产生经济效益。此外,这次开发的处理高黏度、高沸点液固物料的连续化反应和分离等技术,实现了万吨级工业化生产,形成了工艺技术软件包,整体技术达到国际先进水平。

  这个项目每年可至少处理T D I废渣1.5万吨,减少焚烧1万吨废渣,减少二氧化碳排放2.2万余吨,减少氮氧化物排放7000吨,以及焚烧所耗燃料。项目的实施,不仅有利于缓解国内T D A产品供应紧张的局面,还对我市今后的T D I生产行业污染治理产生促进作用。

相关文件

暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。

联系我们

地址:北京市朝阳区安慧里四区16号化工大厦1211室   电话:010-84881929/1939

传真:010-84881629  电子信箱:mail@cpuia.org.cn

洛阳办事处地址:洛阳市王城大道69号   电话:0379-62303285   传真:0379-62303285

 

Copyright © 2020 中国聚氨酯工业协会    京ICP备19025917    网站建设:中企动力 洛阳    后台管理